還記得15年前的手機嗎?一塊小小的屏幕,幾段視頻就裝滿了存儲空間,處理器性能、運算速度僅為現在的1/100,甚至1/200。今天,如果仍有人在使用15年前的手機,你一定會對他報以同情的目光,別說5G時代、超級應用,恐怕連3G都玩不轉。
在移動互聯網的蓬勃發展中,以娛樂為主的手機一年一換是如此順理成章的事。然而在能源轉型的時代大潮下,15年前的風電機組卻還秉著“輕傷不下火線”的原則,原裝原件地奮戰在發電一線,不得不說是咄咄怪事。
恐怕有人會說小金額的個人消費和大規模的發電資產投入完全是兩回事。今天就來跟大家分享幾個“別人家”的風電場,如何通過當今主流技術改造,從“棄兒”重新成為發電場主的“寵兒”。
等容更新
功率調節方式演進,機組發電量顯著提升
華北A風場地處國家級自然保護區,風資源條件優越,一期安裝64臺750kW機組,于2010年并網發電。在這一時期并網的風電機組,多采用定槳失速型的功率調節方式,普遍存在低風速段發電功率和風能轉換效率不足的缺點。伴隨計算機控制技術在風電領域的廣泛應用,并網運行的風力發電控制技術得到了迅猛發展,控制方式從傳統的定槳距失速控制,向變槳距和變速恒頻控制方向迭代。
該項目采用“金風科技750T深度技改解決方案”,將定槳失速型風機升級為變槳變速型風機,應用最優控制策略;同時更換葉輪,將葉片直徑增至77米,掃風面積增加137%。改造后,機組在全風速段、特別是低風速段的發電功率和風能轉換效率顯著提升。與機組歷史發電數據對比,技改機組的年等效利用小時數提升95%,每年可增加70萬元凈利潤。
換型改造
平臺升級帶來價值增量
北方B風場安裝11臺850kW雙饋機組,是我國首批從海外引進850kW機組的風電場之一,于2005年投產。早期雙饋機組因設計不足,加上運營年限超過15年,相繼出現發電效率低、故障率高等問題。金風科技以GW 1S資產提質增效綜合解決方案為核心,采用最新直驅永磁技術對原有機組實施了換型改造,有效解決原機組齒輪箱漏油、運維成本高、故障率高等問題。此解決方案曾在2021“風電領跑者”技術創新論壇中獲得最佳服務產品獎,市場反響可見一斑。
利用GW 1S新平臺技術實施換型技改后,風電場從安全性、經濟性、可靠性、并網性能等多個層面得到有效提升。11臺技改機組的年等效利用小時數提升1769小時,平均發電量提升197%,改造效果超出預期。
可靠性改造
硬件重構+軟件升級
華北C風電場安裝30余臺1.5MW雙饋機組,自2009年并網以來,因變流器故障頻發,對機組的可利用率和安全運行造成不利影響。通過故障分析發現,早期并網的雙饋機組將變流器置于機艙內,且控制程序存在缺陷,是導致機組穩定性差的主要原因。
在該項目的技改實施中,采用變流器下置安裝,在塔基處新增變流器,對整個變流系統的布局結構進行優化,同時搭載金風科技最優控制策略,從根本上杜絕安全隱患的同時,大幅提升了機組維護的便利性,故障率在原有基礎下降了65%。近日,國家能源局印發《風電場改造升級和退役管理辦法》(征求意見稿),針對老舊風電場如何實施改造升級,以及改造前后提供何種政策支持,提供了積極的指導。由此可見,國家主管部門對于當前大量10-15年的老舊機組“出工不出力”的現狀也深感擔憂。
老舊機組不能保證有效發電,這已經不僅僅是風電場業主的“經濟帳”,更是事關國家能源轉型、能源安全的“生態帳”、“發展帳”。大數據、物聯網等新興技術手段的日趨成熟,為老舊機組改造提供了技術支撐。金風科技針對不同場景的改造需求,量身定制“一場一策、一機一策”技改升級策略,真正幫助老舊風電場實現“風盡其用、地盡其利、機盡其能”。
在移動互聯網的蓬勃發展中,以娛樂為主的手機一年一換是如此順理成章的事。然而在能源轉型的時代大潮下,15年前的風電機組卻還秉著“輕傷不下火線”的原則,原裝原件地奮戰在發電一線,不得不說是咄咄怪事。
恐怕有人會說小金額的個人消費和大規模的發電資產投入完全是兩回事。今天就來跟大家分享幾個“別人家”的風電場,如何通過當今主流技術改造,從“棄兒”重新成為發電場主的“寵兒”。
等容更新
功率調節方式演進,機組發電量顯著提升
華北A風場地處國家級自然保護區,風資源條件優越,一期安裝64臺750kW機組,于2010年并網發電。在這一時期并網的風電機組,多采用定槳失速型的功率調節方式,普遍存在低風速段發電功率和風能轉換效率不足的缺點。伴隨計算機控制技術在風電領域的廣泛應用,并網運行的風力發電控制技術得到了迅猛發展,控制方式從傳統的定槳距失速控制,向變槳距和變速恒頻控制方向迭代。
該項目采用“金風科技750T深度技改解決方案”,將定槳失速型風機升級為變槳變速型風機,應用最優控制策略;同時更換葉輪,將葉片直徑增至77米,掃風面積增加137%。改造后,機組在全風速段、特別是低風速段的發電功率和風能轉換效率顯著提升。與機組歷史發電數據對比,技改機組的年等效利用小時數提升95%,每年可增加70萬元凈利潤。
換型改造
平臺升級帶來價值增量
北方B風場安裝11臺850kW雙饋機組,是我國首批從海外引進850kW機組的風電場之一,于2005年投產。早期雙饋機組因設計不足,加上運營年限超過15年,相繼出現發電效率低、故障率高等問題。金風科技以GW 1S資產提質增效綜合解決方案為核心,采用最新直驅永磁技術對原有機組實施了換型改造,有效解決原機組齒輪箱漏油、運維成本高、故障率高等問題。此解決方案曾在2021“風電領跑者”技術創新論壇中獲得最佳服務產品獎,市場反響可見一斑。
利用GW 1S新平臺技術實施換型技改后,風電場從安全性、經濟性、可靠性、并網性能等多個層面得到有效提升。11臺技改機組的年等效利用小時數提升1769小時,平均發電量提升197%,改造效果超出預期。
可靠性改造
硬件重構+軟件升級
華北C風電場安裝30余臺1.5MW雙饋機組,自2009年并網以來,因變流器故障頻發,對機組的可利用率和安全運行造成不利影響。通過故障分析發現,早期并網的雙饋機組將變流器置于機艙內,且控制程序存在缺陷,是導致機組穩定性差的主要原因。
在該項目的技改實施中,采用變流器下置安裝,在塔基處新增變流器,對整個變流系統的布局結構進行優化,同時搭載金風科技最優控制策略,從根本上杜絕安全隱患的同時,大幅提升了機組維護的便利性,故障率在原有基礎下降了65%。近日,國家能源局印發《風電場改造升級和退役管理辦法》(征求意見稿),針對老舊風電場如何實施改造升級,以及改造前后提供何種政策支持,提供了積極的指導。由此可見,國家主管部門對于當前大量10-15年的老舊機組“出工不出力”的現狀也深感擔憂。
老舊機組不能保證有效發電,這已經不僅僅是風電場業主的“經濟帳”,更是事關國家能源轉型、能源安全的“生態帳”、“發展帳”。大數據、物聯網等新興技術手段的日趨成熟,為老舊機組改造提供了技術支撐。金風科技針對不同場景的改造需求,量身定制“一場一策、一機一策”技改升級策略,真正幫助老舊風電場實現“風盡其用、地盡其利、機盡其能”。